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布袋除尘器贮气包设计方案与锅炉除尘器投运的效果

发布作者:宏大除尘 发布时间:2021-02-28 00:12:54

布袋除尘器贮气包外形可以分方形与圆形两种,其用途在于使电磁脉冲阀供气均匀充足。贮气包的具体大小取决于贮气量的多少和电磁脉冲阀安装尺寸。贮气包属压力容器,制造完成后应当做不怕压检验,试验压力是工作压力的1.5倍为好。以下为布袋除尘器贮气包的设计方案的介绍:

[一]、对于大气量气包,可用直径76mm管道把多个气包连接成为一个贮气回路。

[二]、阀门宜安装在气包的上部或侧面,避免气包内的油污、水分经过电磁脉冲阀喷吹进除尘布袋。淹没电磁脉冲阀不宜安装在气包下部。

[三]、气包在加工生产后,用压缩气连续喷吹清洗耳恭听内部焊渣,然后才安装阀门。在车间测试脉冲阀,特别是直径76mm淹没脉冲阀时,确定气包压缩气的压力和补气流量,否则脉冲阀将不能打开或者漏气。

[四]、如果在现场安装后,发现阀门的上出气口漏气。那就是因为气包内含有杂质,导致小膜片上堆积铁锈不能闭阀,需要拆卸小膜片清扫。

[五]、每个气包底部带有自动(即两位两通电磁阀)或手动油水排污阀,周期性地把容器内的杂质向外排出。

[六]、设计圆形或方形截面积气包时考虑和质量要求。

[七]、气包有足够容量,达到喷吹气量。建议一般在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来贮存压力的30%为好。

[八]、气包的进气管中径昼选大,达到补气速度。对大容量气包可设计多个进气输入管路。

[九]、如果气包按压力窗口标准设计,并有足够大,基本体就是一个压缩气稳压气罐。当气包前另外带有稳定罐时,需要把稳压罐位置靠近气包安装,防止压缩气在输送过程中经过细长管道而损耗压力。

目前我国除尘设备制造行业依然存在市场准入门槛不算高,标准不统一,使得参与项目竞争的企业良莠不齐,对行业的发展造成了的不利影响。但近几年,我国除尘设备制造行业各项指标依然保持着30%以上的年均增长速度,良好的发展前景,使得我国除尘设备制造行业投资前景依然广阔。

锅炉除尘器改造需长期停用,须采取保养措施,以防布袋受潮、板结和腐蚀,同时关闭除尘设备所有阀门,在停机期间按规定时间间隔打开进出入口阀门,利用烟囱自然通风4h,或者打开电加热器加热8h,以驱除除尘器内的潮气,保持干燥,锅炉除尘器改造应用在火电、燃煤锅炉、冶炼等行业,同时凭借着除尘功效了企业行业的需求,而且也为环境污染起到了重要的推动作用。

操作人员的规范操作很是重要我们知道要想让机械性能很好的释放出来,提升机械的服务功效,对于操作人员而言有着严格的规定。是对于锅炉除尘器这样的环保设备而言如果操作人员对于自己操作的锅炉除尘器的性能、使用注意问题、操作技巧等好的掌握,这无疑是好发挥除尘器功效的的确定。

如果相反对于锅炉除尘器的知识技能不闻不问不利于顺畅的操控它,如果出现了问题那是束手无策了,当小毛病发生的时候不了解就会引发重大事故发生,所以对于操作人员规范操作很是重要。

对于锅炉除尘器改造保养同样的我们对于机械性能发挥,不仅仅是会使用,为关键的是要学会正确的维修保养,这也是提升机械工作速率,同时也是的延长机械使用寿命的确定,对于锅炉除尘器这样的环保设备而言正确的维修保养重要。

锅炉除尘器改造后的投运效果怎么样

[一]转动板电除尘器改造增加了后续脱硫设备的性,减少运行阻力。

在转动板电除尘器投运的一个月以来,由于除尘器速率的提升,进入脱硫系统的粉尘量减少,没有发生过改造前常发生的脱硫烟气换热器堵塞的现象,由于去掉了堵塞现象,使脱硫系统运行阻力平均减少220Pa,累计每年可节省电耗110万kWh。

[二]改造后的粉尘排放量比改造前减少了。

锅炉除尘器改造后的投运效果:锅炉除尘器改造前除尘器出入口粉尘排放值在300mg/Nm³左右,而改造后除尘器出入口粉尘排放值在40mg/Nm³左右,此次改造工程,使2号炉粉尘排放量减少了,每年可减少粉尘排放量2700吨。

[三]转动板电除尘的应用,使除尘系统比守旧电除尘技术节能33%,节能效果达到国内水平。

锅炉除尘器改造仅把原来的第4电场改造成为转动板电场,就实现了出入口粉尘小于50mg/Nm³的预定目标,如果用守旧电除尘技术改造,那么需要在原来除尘器的基础上增加两个电场。在同等性能下,转动板电除尘器系统比守旧电除尘技术节能33%,每年可节约用电438万kWh。

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